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不锈钢公司供水系统高压变频调速节能优化实施方案——— ...
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不锈钢公司供水系统高压变频调速节能优化实施方案———不锈钢公
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管理员
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电源技术
2014-4-22 14:24:58
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工程概况
不锈钢公司供水系统设计安装6台1
400
kW
/3kV高压水泵,根据目前生产能力的用水要求,在轧钢用水高峰时,两台水泵运行尚不能满足1.2
MPa
的供水压力要求,压力会下降到1.0MPa以下,不能满足生产工艺要求;在不轧钢用水低谷时,开一台水泵运行供水过剩,供水压力又偏高(1.6MPa)。因为一个轧钢周期约为7分钟左右,其间用水高峰约为3分钟,用水低谷为4分钟左右。而高压大
功率
电动机又不允许频繁起停,现通过出口阀门开度来调节供水压力,同样不能满足生产工艺的要求,还造成约10~20%左右的节流功率损耗,不符合构建节约型社会的要求,故拟进行水泵变频调速节能改造。
1. 水泵参数:
型号与类型:400SP1600 D= 695 mm
额定流量:2
250
m3/h
额定扬程:1600
kPa
(160m)
轴功率: 1400kW
水泵(内)效率:84%
额定转速:1480r/m
2. 电动机参数:
电机型号:
额定功率:1400kW 实际输出功率:1280kW
额定电压:
300
0V 实际母线电压: 3270V
额定转速:1450r/m
定子额定
电流
:
319
A 实际定子电流:273.6A
额定功率因数:0.87 实际功率因数: 0.80
2 高压
变频器
的组成和原理
CL2700
系列
高压变频器是深圳市科陆变频器有限公司生产的具有自主知识产权,无电网污染的调速系统,采用的结构为多单元串联,输出为多电平移相式PWM方式。特别适合于风机、泵类工业应用现场,已经被广大工业用户接受和充分认可。下面以6kV系列为例说明其原理,变频器主电路结构见图1。
图1 高压变频器主电路原理图
该高压变频器具有运行稳定、调速范围广、输出波形正弦好、输入电流功率因数高、效率高等特点,对电网谐波污染小,总体谐波畸变
THD
小于4%,直接满足IEEE519-1992的谐波抑制标准,功率因数高,不必采用功率因数补偿装置,输出波形好,不存在谐波引起的电机附加发热和转矩脉动、噪音、输出dv/
dt
、共
模电
压等问题,不必加输出
滤波器
,就可以使用普通的异步电机。
2.1 输入
变压器
CL2700系列高压变频器的输入侧
隔离变压器
采用移相式变压器,变压器原边绕组为6kV,副边共18个绕组分为三相。每个绕组为延边三角形接法,分成6个不同的相位组,分别有±5o、±
15
o、±25o移相角度,形成36脉波的
二极管
整流电路结构。每个副边绕组接一个功率单元,这种移相接法可以有效地消除35次以下的谐波。对电网谐波污染小,直接满足IEEE519-1992的谐波抑制标准。
2.2 功率单元
如图1,电网送来的三相6KV/50HZ交流电经输入变压器降压后给功率单元供电,功率单元为三相输入,单相输出的交直交PWM电压源型
逆变器
结构,相邻功率单元的输出端串接起来,形成Y接结构,实现变压变频的直接输出,6kV输出电压每相由6个额定电压为580V的功率单元串联得到,输出相电压3480V,线电压可达6kV。 每个功率单元采用电压源型结构,直流环节为滤波
电容
,电机所需的无功功率由电容提供,而不需要和电网交换,变频器输入功率因数高,可保持在0.96以上,且在整个速度范围段内基本保持不变,不需采用功率因数补偿装置。
每个功率单元通过
光纤
通讯接收主控系统发送的调制信息以产生负载电机需要的电压和频率,而功率单元的状态信息也通过光纤反馈给主控系统,由主控系统进行统一控制。该光纤是
模块
与主控系统之间的唯一连接,因而每个功率单元与主控系统是完全电气隔离的。
2.3 高压变频器PWM技术
高压变频器的PWM技术是变频器研究中一个关键技术,它不仅决定功率变换的实现与否,而且对变频器输出电压波形的质量,电路中有源和无源器件的应力,系统损耗的减少与效率的提高等方面都有直接的影响。
CL2700系列高压变频器采用了移相式多电平PWM技术,它是传统的两电平PWM技术的扩展,它的本质是PWM技术与多重化技术的有机结合。这里以2单元串联的高压变频器为例说明其基本原理,图2给出了2单元串联高压变频器其中一相的串联示意图。
图2 两个功率单元串联示意图
图3给出了移相式多电平PWM调制的波形图。图中两个功率单元的载波互差180度相位角,2个载波调制同一信号波,调制方法是,当信号波大于三角载波时,给出导通控制信号;相反则给出关断控制信号。图3中每个功率单元两个半桥上下桥臂
开关
管互补导通和关断,驱动开关器件的驱动信号、由此产生的两个功率单元输出电压波形以及合成电压波形如图所示。
图3 载波移相多电平PWM调制
由图3得出,对于6功率单元串联高压变频器,各单元采用共同的调制波信号,各载波的相位相互错开载波周期的1/6,对每个功率单元进行SPWM控制,通过载波的移相,使得每个功率单元输出的PWM脉冲相互错开,这样在叠加后,使输出波形为多电平(相电压13种电平,线电压25种电平输出),同时输出波形的等效开关频率达到单元开关频率的6倍,大大改善输出波形,减少输出谐波,使输出电压非常接近正弦波。同时输出电压的每个电平台阶只有单元直流母线电压大小,dv/dt很小,对电机没有危害,不必设置输出滤波器,就可以使用原有的电机。其输出波形如图4所示。
图4 高压变频器的输出电压和电流波形
3 循环水泵变频改造方案
3.1 变频器选型
改造的循环水泵是两台双侧布置,甲乙两台水泵均采用调节阀门开度的方式控制流量,由于电机设计时冗余较大,加上流量控制采用阀门调节引起的阻力损耗,电能的浪费特别严重,影响机组的经济运行。
一般情况下,变频器容量应不小于电动机容量,这样能满足电机在额定出力内进行不同转速的调节。在现实生产工作中,根据实际运行工况来选择合适的变频器容量,既能满足生产需要,又能节省变频器投资及减少配套设施。奎屯电厂循环水泵的配套电机功率为6KV/250KW,为了满足50Hz时满负荷运行要求,为其配备了容量为320kVA的变频器以满足各种工况下不同转速调节的要求。
3.2 系统方案
对电厂循环水泵的变频改造遵循了“最小改动,最大可靠性,最优经济性”原则,为两台循环水泵电机进行了“一拖二”改造,此方案的优点是两台电机可以其中任何一台变频运行,另外一台工频运行或工频备用,电机的变频方案示意图如图5所示。
图5 循环水泵变频方案示意图
图5中工频旁路系统由两个高压柜组成,每个高压柜内有3个高压隔离开关,其中刀闸
QS1
、QS2
与
QS3
,QS4、
QS5
与
QS6
有机械互锁,不能同时合;QS1与QS4、QS5,QS4与QS1、QS2
有电气互锁,不能同时合。进行变频改造后,循环水泵的阀门开度保持全开,基本不需要改变。根据实际所需的水量,由DCS系统通过PID调节,输出4~20mA模拟电流信号送给变频器,变频器通过调节输出频率改变电机的转速,达到调节流量的目的,满足运行工况的要求。 同时,变频改造后电机在启动和调节过程中,转速平稳变化,没有出现任何冲击电流,解决了电机启动时的大电流冲击问题,消除了大启动电流对电机、传动系统、主机及管道的冲击应力,大大降低维护保养费用。
4 节能分析
4.1 节能原理
根据水泵工作原理与运行曲线,我们可以得到图6中的
100
%转速运行曲线,这条曲线配合水泵在不同流量运行时的特性曲线(阻抗曲线)可以得到在未应用变频调速情况下使用阀门调节控制流量、压力。 理论上,全流量工作时,采用变频器和阀门调节时,输入的功率一致,其功率为AI0K包围的面积,当水泵运行点由A(100%流量)点移动到B点(80%流量)时,如果采用阀门调节控制时,电动机的功率为BH0L包围的面积,但是采用变频器拖动水泵后,由于特性的改变,其输入功率为EJ0L包围的面积,其节能效果为:BHJE包围的面积。因此在理论上,采用变频器改造水泵后,将会取得很好的节能效果。
图6 水泵阀门调节与变频调节运行曲线图
由流体力学可知流量Q与转速n的一次方成正比,压力H与转速n的平方成正比,轴功率Ps与转速n的立方成正比,即Q ∞ n,H ∞ n&
amp
;sup2;,Ps ∞ n³。
当所需要的流量减少,水泵转速降低时,其轴功率按转速的三次方下降。如所需流量为额定流量的80%,则转速也下降为额定转速的80%,那么水泵的轴功率将下降为额定功率的51.2%;当所需要流量为额定流量的50%时,水泵的轴功率将下降为其额定功率的12.5%。当然转速降低时,效率也会有所降低,同时还应考虑控制装置的附加损耗等影响。
4.2 效益
CL2700系列变频器自2005年在建设兵团新疆奎屯电厂投运以来,运行良好,达到了改造的目的。根据变频改造前后的运行记录,在变频改造前,每一班8小时,耗电为2000KWh;变频改造后,每一班8小时,耗电为1400KWh,变频改造后相比改造前节能达30%。按照年平均运行300天计算,年节电可达:(2000-1400)×3×300=
54
万度,经济效益十分可观。
变频改造以后,循环泵调节阀门一直处于全开状态,对其维护量大大减少。变频启动时电机转速从0逐渐平稳的升到所需转速,没有任何冲击,电流从零开始上升,不会超过额定电流,解决了电机启动时的大电流冲击问题,消除了大启动电流对电机、传动系统和主机的冲击应力,大大降低日常的维护保养费用,延长了电机、水泵寿命。
5 结束语
对1#机组循环水泵实施了变频改造后,节约了大量的电能,改善了工艺过程,电机实现了软启动,延长设备的使用寿命,减少维修量,取得了预期的效果。
不锈钢
,
工程
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