摘要:随着高炉工艺的发展,宣钢六号高炉上料自动控制系统存在的问题日益严重,高炉顺产、稳产得不到保证。所以,硬件的改造升级、程序的优化以及增加新的工艺程序成为必然。
关键字:上料 Industrial IT AC-800F 网络 程序
一、前言
2008年6月,对宣钢六号高炉进行了大修。之前,自控系统均采用ABB公司Industrial IT Freelance 2000系统,用于执行工业过程控制的控制器为PS即常规过程控制器,组态软件为DigiTool,操作员站软件即监控软件为Digivis , 版本为Industrial IT V6.2。操作系统为Windows 2000。由于常规过程控制器PS不冗余,且下挂模件有的不具备带电插拔功能,一旦出现故障,对生产造成极大的影响。同时,无论是组态软件,还是操作员站的监控软件,由于版本较低,一些新工艺不能很好实现。因此,对控制系统改造及控制程序升级势在必行。
二、系统构成及特点
改造后,采用ABB公司的Industrial IT AC-800F工业用集散过程控制系统(DCS),硬件系统全部更换。软件方面,操作系统为Windows XP,组态软件和监控软件升级为Industrial IT V8.1,分别为CBF和Dgivis。所有的上料程序进行优化、改进。系统配置图络如图
改造后的上料系统,AC-800F是ABB集团自动化总部推出的一种具世界领先水平的全能综合型开放系统,该系统融传统的DCS和PLC优点于一体并支持多种国际现场总线标准。它既具备DCS的复杂模拟回路调节能力、友好的人机界面(HMI)及方便的工程软件。又同时具有与高档PLC指标相当的高速逻辑和顺序控制性能。系统既可以连接常规I/O,又可连接Profibus、FF、CAN、MODBUS等各种现场总线设备。控制器AC-800F为冗余配置,从AC800F现场控制器的Profibus模件(FI830)出来的Profibus DP线经过了冗余连接模件 (RLM01),与S800I/O站的CI840进行连接,Profibus DP现场总线采用了冗余方式,通讯方式采用冗余的光纤双环通讯,保证了数据通讯的可靠性。