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系统简介:18.5KW四极电机,驱动纸机30cm轴径,3.5m幅宽切纸轮,由于负载惯量较大,此前空载调试在升速时发生AlARM12,降速时发生Alarm7, 轴棍带载联调时发生变频器过载Alarm9. 和断纸故障,参数P615存储了10次Alarm9.
P100=Speed Open Loop P101=Const.torq 或——-
P102=18.5KW P103=380V
P104=50HZ P105=36.8A
P106= 1440 P221=160%
P224=60A P207=P208=80S.
其他基本采用出厂设置。
我到现场后利用MCT10修正改变参数设置如下:
P101=Secial Mot. Mode P144=1.5
P207=10S P208=80S
P423=70V P424=10HZ
P425=310V P426=30HZ
P427=340V P428=43HZ
P445=Flying start
至此,就地空载运行时升降速过程基本正常,不再发生过压现象,Alarm7故障基本解决.启动时偶有发生Warning12, 停止时在所设多段速拐点处发生Warning5, 但带载联调运行时基本正常,由于机械原因速度只能升到300m/min,而正常生产高速应达到800m/min,因此须在机械故障排除后进一步细调。
关于Alarm9故障跳闸的原因,在联调时观察到偶有一过性瞬间黑屏现象,用排除法经查证发现,模拟输入端子T53受外部某一继电器干扰,在拆下此接线端子或拆下此继电器后黑屏现象消失,若接上此继电器后模拟现场操作联动控制,黑屏现象再次发生。经试验多次的结果证明,此继电器的干扰使变频器的开关电源瞬间保护动作,当变频器再次得电后并无故障显示,虽然得到启动信号(T18端子始终受控短接),但此时其它的收/放卷轴联动系统已驱动运行,所以变频器驱动的切纸轴却被拖动运转,其间变频器的电流非常大有近50多安培,输出电压和输出功率却很小,由此表明,在电机绕组内并未建立起正确的反电势即旋转磁场电压,未能成功启动电机,过不到一分钟的时间后便会发生Alarm9故障跳闸。至此,故障原因已明确。
结论:利用MCT10找出上升过流,下降过压的工作点,调整相对应的频率和电压,尽量使其满足工艺要求。仔细观察并分析查找出故障产生的原因,细致调整参数,可使VLT2800满足较为精细的工艺要求。 |